站务发布 发表于 2020-4-7 08:49:22

“增节降”进行时丨邢台矿:“增节降”活动再加码

今年以来,邢台矿紧紧围绕“增加收入、节约开支、降低消耗”三个重点,持续提升经营管控水平,为推动活动持续长效开展再加码。







随着铁路发运条件日益严格,火车装车的消耗材料成本不断提高,为节约材料成本、减少采购木楔的开支,邢台矿运输区主动承担起利用废旧木料、板皮等材料自行加工木楔的任务。在组织加工之初,现有设备无法满足按规格切割所需木料的需求,运输区迅速组织相关技术人员进行课题攻关,通过多次设备改造及调试,自行加工的木楔顺利投入生产并运用到了火车装车工作中。







同时,他们加大装车材料使用管理力度,在铁丝的使用上,围绕切割环节不断探索铁丝切割最合适的长度,在确保符合装车规定的前提下,多次缩短了装车时铁丝加固后需裁剪的长度。带草编织袋、木楔按需领取,减少了装车过程中的丢失浪费,杜绝了铁道两侧地面出现遗留装车材料的现象发生。运销科将铁锹、大锤、撬棍、断线钳等常用工具发放到班组,并纳入班组日常考核,领用工具实行“以旧领新”制度,加强了工具设备日常维护,建立了废旧材料回收复用台账,做到考核和奖罚到位,从而降低了材料消耗,节约了材料成本。

“每个大木楔的材料费4元,小木楔0.57元,装车过程中每节车厢大约需要使用1个大木楔和26个小木楔,需消耗材料费用18.82元。我们自行生产木楔后,按每天发运车厢50节计算,预计全年可节约材料费达33万余元。”运销科材料员商向军说。

卡链是井下巷道支护U型钢链接的固定备件,由于井下压力的变化,会导致U型钢受力,卡链变形。以往变形严重的卡链直接报废,有修复价值的卡链使用大锤进行砸压方法修复,工作效率低,整形效果达不到要求。针对这一情况,机修厂根据卡链基本尺寸与变形程度,采用机械与液压相结合的方法,设制出一套小型整形装置,该装置布局合理,牢固可靠,操作简单,维修方便,经过测试和调整,整形效果与耐压强度达到了设计要求。为了防止在使用过程中由于压力过大而使各联接处产生开焊现象,该矿加强了对装置的保护,对磨具进行加固,在加压整形的过程中,操纵平稳,缓慢加压,确保压力正常。推移装置与立柱活塞杆采用柱窝的固定方式,达到可以调心,以防止由于立柱加压时,推移装置受力不均匀而使固定架产生扭曲变形。“通过对卡链整形装置的使用,延长了卡链使用寿命,降低了卡链维修成本,减轻了职工的高强度劳动,废旧物资也得以重新修复使用。”机修厂车间工会主席郁林海说。







同时,他们通过切实加强材料计划的编制、审核和考核,从材料物资的采购、验收、入库、保管、领用、发放等各个环节上层层把关,做到合理安排材料计划,严格控制材料消耗。加强生产过程中的材料管理,及时督促材料的限期回收和循环使用,减少材料的浪费和丢失、减少“跑冒滴漏”;加强机电设备管理,做到维护到位、经济运行,杜绝机电设备的空转和“大马拉小车”现象;合理安排检修时间,做到用电设备的“避峰填谷”,实现机电设备安全经济运行;加强“水卡”管理,随手关好水龙头,杜绝跑冒滴漏和“长流水”现象,推广使用节能照明灯具,尽量使用自然光办公,杜绝了“长明灯”现象。

文:王宇翔 图:陈亚巍、郁林海

责编:王明科 编辑:张姣

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